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歡迎訪問專業(yè)卷染機生產(chǎn)廠家無錫市金潤達染整設(shè)備廠,現(xiàn)在是2023年01月10日 星期二 

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粘膠紗線造成布廠反饋的問題分析

發(fā)布時間:2023-01-10 10:58:00 點擊:

卷染機專業(yè)生產(chǎn)廠家無錫金潤達2023年1月10日訊  當前國際國內(nèi)紡織市場上粘膠纖維在市場上占有率越來越高。粘膠纖維目前在國內(nèi)主要有新型渦流紡紗線、轉(zhuǎn)杯紡紗線、環(huán)錠紡紗線、賽絡(luò)紡紗線、緊密紡紗線、緊密賽絡(luò)紡紗線;不同纖維分特、不同紡紗形式及紡紗工藝流程、專件器材配置、工藝設(shè)計均會影響成紗質(zhì)量及客戶使用效果。


粘膠紗線質(zhì)量優(yōu)等、十萬米紗疵少、各項物理指標均達到烏斯特2018公報5%以內(nèi),但是依然出現(xiàn)客戶反饋多,客戶不愿使用,造成紗廠庫存多、成本增加,嚴重影響企業(yè)經(jīng)濟效益。本文針對終端織造客戶反饋諸多問題,結(jié)合在企業(yè)服務(wù)過程中遇到的織造反饋問題及如何分析、如何解決,一定要用好烏斯特電清,并重點對烏斯特十萬米切疵數(shù)據(jù)進行分析。




1 異常問題


粘膠環(huán)錠紡32S、賽絡(luò)紡40S上噴氣打緯紗出現(xiàn)在筒紗直徑20cm左右,筒紗兩端斷頭多,造成客戶無法使用問題;上針織大圓機出現(xiàn)筒紗頻繁斷頭,造成織造效率低問題。


2 問題分析


(1) 首先在噴氣織機、針織大圓機現(xiàn)場檢查筒紗斷頭處外觀,主要用手指對斷頭處進行退捻,觀察有沒有短絨、粉末狀物質(zhì)掉落(因粘膠回潮大,吸放濕效果好,所以要在噴氣織機現(xiàn)場進行分析);

(2) 查看筒紗斷頭處是否在筒紗大小頭兩端,一般情況下出現(xiàn)這種問題主要在筒紗兩端斷頭多,且是在筒紗較小時出現(xiàn),主要原因如下:

夏季屬于高溫高濕季節(jié),粘膠紗線吸放濕性能強,所以原料、細紗、絡(luò)筒相對濕度高,筒紗回潮大,此問題不易出現(xiàn);但是在春季、秋冬季外部環(huán)境相對干燥、細紗、絡(luò)筒車間濕度小,管紗、筒紗相對回潮偏小;筒紗在卷繞時因小筒紗卷繞速度高、卷繞張力大,且筒紗在卷繞時大小頭兩端屬于往復(fù)運動,造成筒紗在此處容易出現(xiàn)溫度高,致使筒紗在小筒紗兩端時紗線與槽筒接觸面溫度過大,把粘膠紗線熔脆,造成噴氣織機打緯紗斷頭多、針織大圓機上機筒紗大小不一時造成送紗張力不穩(wěn)定,造成斷頭多。

大筒紗相對卷繞張力小、速度慢,此問題不易出現(xiàn),做經(jīng)紗時會相對較好,但是也因整經(jīng)機速度、機型、張力設(shè)置不同而有差異,但是沒有噴氣直接打緯紗嚴重,如整經(jīng)沒有問題,則經(jīng)軸經(jīng)過漿紗后吸濕則上噴氣做經(jīng)紗時此問題不會出現(xiàn);針織如果上機筒紗大小基本一致或是送紗張力穩(wěn)定一致,則問題不會出現(xiàn),其次有條件的針織廠每一臺針織大圓機都會有單獨的高空加濕或是整個生產(chǎn)車間有空調(diào)。


3 解決措施


(1) 增加原料、前紡各工序相對濕度,使回潮增加,重點是細紗溫度提高、細紗相對濕度增加,增加管紗回潮;絡(luò)筒增加相對濕度,增加筒紗回潮,減少小筒紗兩端因瞬間高溫造成筒紗熔脆問題;

(2) 降低絡(luò)筒速度或增加絡(luò)筒搖架平衡壓力(因增加搖架平衡壓力會降低卷繞張力)或直接降低絡(luò)筒卷繞張力,不可使筒紗小紗卷繞張力過大,增加小筒紗與槽筒摩擦力;

(3) 經(jīng)過以上調(diào)整后絡(luò)筒所有單錠進行標號,并逐錠進行倒筒試驗,測試小筒紗倒筒時是否出現(xiàn)連續(xù)斷頭問題,如沒有則問題基本解決(也可進行十萬米紗疵倒筒試驗,速度不降低、但是十萬米紗疵電清工藝放松一點);

(4) 筒紗進行倒筒時可以使用烏斯特電清,其中重點觀察烏斯特電清十萬米自然斷頭數(shù)據(jù),如倒筒過程中發(fā)現(xiàn)2.1kg左右筒紗自然斷頭數(shù)據(jù)超過≥2個,則要進行重點分析斷頭原因;

(5) 以上全部試驗完成后對工藝優(yōu)化后筒紗發(fā)送客戶進行試織(有條件情況下最好在現(xiàn)場跟進查看),注意:絡(luò)筒機臺號、單錠號進行單獨標識,便于倒追問題并分析解決。


4 實際效果


針對客戶反饋粘膠環(huán)錠紡32S、賽絡(luò)紡40S(不同捻度)上噴氣打緯、上針織大圓機斷頭多,經(jīng)重點對絡(luò)筒及全流程相對濕度進行調(diào)整后,進行現(xiàn)場跟進試驗。噴氣織機客戶反饋打緯斷頭多根數(shù)降低90%,效率提升5%,噴氣打緯正常;針織大圓機擋車工原先擋車2臺/班,嚴重反饋紗難用,效率低,經(jīng)紗廠整改后大圓機擋車工有充足的時間進行清潔、換紗、運坯布及包裝。因一線員工反映織布運行效率高,布面紗疵與同價位紗線客戶相比無明顯區(qū)別,織造廠對紗廠整改效率及整改效果非常滿意,紗廠得以穩(wěn)定了客戶。

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